馬鋼股份月度綜合鐵鋼比創歷史最佳
3月份,馬鋼股份公司本部綜合鐵鋼比為0.828、鋼產量154.2萬噸,均創歷史最佳,實現了效率、產量雙提升。其中,原一鋼軋總廠鐵鋼比為0.841,特鋼公司鐵鋼比為0.509,分別刷新各自紀錄。
長期以來,馬鋼堅持在降低鋼鐵料消耗指標的基礎上,把控制鐵鋼比作為低碳發展,追求極致效率和效益的重要抓手。特別是進入中國寶武大家庭后,馬鋼降低鐵鋼比工作不斷取得新突破,屢次刷新紀錄。去年,馬鋼綜合鐵鋼比為0.883,創歷史最好水平。今年以來,馬鋼認真總結經驗,對標先進企業,找差距、補短板,通過實施一系列有效舉措,促進鐵鋼比持續降低。
抓鐵鋼界面,減少鐵水溫降。為有效降低鐵鋼比,制造管理部強化公司生產全工序協同運行,在減少鐵水降溫上狠下功夫。運輸部和煉鐵總廠按照公司總體部署,優化配罐模式,根據鐵水實際產量,及時、高效地進行魚雷罐配罐,在保證生產安全有序前提下,減少魚雷罐運行數量,滿足高效生產的需要,減少鐵水溫度下降。同時,制造管理部還會同運輸部、資源分公司,針對去年8月以來實施的魚雷罐加廢鋼項目,不斷制定改進措施,鞏固、提升效果。今年3月份,已經實現了魚雷罐噸鐵加廢鋼11.18kg,在創造添加量新高的同時,有力支撐了公司鐵鋼比的降低。
抓現場組織,提高生產效率。在煉鋼單元,各單位通過繼續探索新措施,嚴抓生產組織,強化階段性、局部性的高效化生產,拉練提升生產節奏,不斷突破爐機極限能力,減少轉爐和鋼包、鐵包溫降,降低轉爐出鋼溫度,增加廢鋼加入量,促進公司綜合鐵鋼比的降低。原一鋼軋總廠通過開展鑄機提速,增加連澆爐數,改變CSP鑄坯厚度。長材事業部采取階段型性停一座轉爐生產,集中三爐生產,實現了極致高效化組產。同時,通過試驗Φ155-180喇叭口形長壽命出鋼口,降低了轉爐出鋼時間,提升了轉爐生產效率,進一步減少現場溫降,推動降低鐵鋼比。3月份,該事業部鐵鋼比為0.772。
在推進工藝改進的同時,制造部不斷強化鐵鋼比管理,實施鐵鋼比“日跟蹤、周匯報、月總結”管理模式,強化實時把控,及時對過程中出現問題進行有效協調管控。“制造管理部作為公司冷料組牽頭單位,還根據市場變化情況,及時測算鐵鋼比的經濟效益,發布各生產單位鐵鋼比經濟效益和相關發熱材料使用成本情況,協助現場調整用料結構,進一步降低生產成本,提升效益。”制造管理部產品一室負責人毛鳴告訴。
下一步,制造管理部將繼續圍繞階段性目標,持續提升鋼軋生產效率,并強化資源配置、精準施策,推進各項生產工藝和流程的優化,進一步降低公司綜合鐵鋼比。